新型陶瓷谷峰规整填料测试报告
利用天津大学精馏国家重点实验室Φ150的热模精馏实验装置对刘裕秋提供的两种填料进行了传质性能测试,测试物系:氯苯/乙基笨,测试压力:常压。测试结果如下:
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填料效率(理论塔板数/m填料)
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液体喷淋密度
m³/㎡.h
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新型填料
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传统填料
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2.8
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4.55
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2.26
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5.6
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4.91
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2.58
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7.1
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5.33
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3.60
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化学工程联合国家重点实验室精馏分离实验室
2007-12-8

当前,用于化工、石化等工业的干燥塔和精馏分离塔设备中的填料有多种多样,而用于精馏分离塔中的填料,大都使用由若干块波纹形板相互组合形成的波纹填料。 液体精馏分离时,在波纹填料的波纹形板水平方向不会相互流通。因此,现有使用的波纹填料在液体精馏分离时还存在下列不足之处:一是,由于液体在波纹填料之间的水平方向上精馏分离时不能相互流通,流向单一,因而流动阻力大,液体精馏分离效率低,二是液体精馏分离时,在每立方米波纹填料内部形成的水点剖析次数很少,液体精馏分离次数就少,液体不能在波纹填料内部形成纵横交织的紊流状态,分离效果低。
我公司成功研制开发的高效新型谷峰规整波纹填料。本实用新型要解决的技术问题所采取的技术方案是:它是由单块波纹陶瓷板相互交错叠加组合形成填料本体,所述每块波纹形陶瓷板上具有的凸起间隔设置,在凸起的峰顶部和峰底部分别间隔设置有凹槽,在凹槽上开设有通孔,凹槽相互交错设置,使填料本体内部形成蜂窝状孔洞结构。其波纹填料孔隙率增大,液体精馏分离时,在波纹填料内部流动阻力减小,流向分散呈紊流状态,且液体精馏分离时,在每立方米波纹填料内部形成的水点剖析的次数比现有波纹填料多45万次以上,因而其液体精馏分离效率高,分离效果好,可提高塔效率30%-50%。本产品现已开发250Y型,350Y型,450Y型。
